一九八年质量工作小结
一九八O年质量工作小结九江电瓷厂1980年是我厂出口电瓷量激增的一年。由于全厂职工和质量管理人员的共同努力,1980年有五个产品荣获九江市优质产品奖,全年电瓷综合合格率达80.57%,出口电瓷合格率达79%,可供出口的品种已由三、四种发展到现在的近二十种。,一、狠抓出口产品质量1980年以来,国内订货有所减少,逼得我们走发展出口产品的路子,而出口产品质量要求高,交货又有时间限制9特别是1980年初成交的R÷6线轴式绝缘子、,sD一2C蝶式绝缘子批量大、时间紧,而且对机械强度有一定的要求。此产品全窑装满,给烧成工艺带来了困难,有时出现生烧,有时出现色变,质量不稳。面对这种情况,我们召开了质量分析会,会上各车间相互推卸责任。为此,只有通过试验来查清原因。于是,由质管部门、成型、烧成三家组成试验组,对釉层厚度、不同火位等因素进行了试验,在取得确凿的试验数据的情况下,找出了色面不好的主要原因,明确了两个车间各自应负的质量责任。此后合格率一跃上升到80%以上。二、满足用户需要棒形产品是我厂的传统产品,用户反映产品质量不如过去,强度分散性大。针对这个问题,质管部门协同技术部门一道,查原因,搞试验,探索提高机械强度的新途径。采用高铝料方和上砂工艺,并使研磨保持底6端自然圆角,结果强度明显提高,用户很满意。为了更好地为用户服务,我厂不但及时答复用户来信提出的问题,而且派人到用户去解决问题。如1980年9月万安供电局来函说我厂避雷器质量有问题。我厂派人去检验,结果证明不是产品质量有问题,而是用户的校检设备有问题,去的同志帮其校正了校验设备,用户很满意。另外,对用户提出的合理意见,我们总是尽量采纳。通过为用户服务的活动,我们明确了质量工作的方向,加深了用户对产品质量的信赖。三、从产晶质置上把关电瓷产品受检批量大,要保证件件产品质量合格,并不容易。为了把住质量关,质管科坚持了一套工作制度。如瓷检抽检制度、部分产品打检验工号制度、不定期产品普查制度等等。我们还根据不同产品的特点,针对潜伏问题进行检查,如对出国产品不但进行普检,而且正装箱前把好最后一道关,对研磨光洁度、:蚕平度、破损等进行逐只检查并进行外观颜色深浅的分装。这样做,工作量大、麻烦,但我们觉得,只有这样作才比较放心。我们虽然做了一些具体工作,但和兄弟厂相比,差距很大,特别是质量管理的基础工作仍然薄弱,尚有待今后努力改进。
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